二、冷凝器铜管内漏
故障说明:海尔KFR-35GW/02PAQ22挂式变频空调器,用户刚装机时间不长,刚开始时制冷正常,但现在需要长时间开机房间内温度才能下降一点,说明制冷效果变差。
1.检查室外机和室内机接口
上门检查,使用遥控器开机,室内机和室外机均开始运行,用手在室内机出风口感觉温度不是很凉,到室外机检查,发现二通阀结霜,说明系统缺少R410A制冷剂,在三通阀检修口接上压力表测量系统运行压力约为0.1MPa,也说明系统缺少R410A。
使用遥控器关闭空调器,压缩机停止运行,系统静态压力约为1.5MPa可用于检漏,见图2-43,使用洗洁精泡沫涂在室外机二通阀和三通阀接口,查看无气泡冒出,说明无漏点;取下室内机下部卡扣,解开包扎带,将泡沫涂在室内机粗管和细管接口,查看无气泡冒出,说明室内机无漏点;由于新装机的漏氟故障通常为接口未紧固所致,于是使用活动扳手将室内机接口和室外机接口均紧固后,遥控器开机补加制冷剂R410A至0.7MPa时制冷恢复正常。由于此机加长有连接管道,且1个焊点位于墙壁内,告知用户如制冷效果变差将需要2个人上门维修。
图2-43 检查室外机和室内机接口
2.检查加长连接管道接口和室内外机系统
约15天后,用户再次报修制冷效果差,再次上门检查,使用遥控器开机,室内风机和室外机运行,到室外机查看时,二通阀结霜,说明系统缺少R410A制冷剂,测量系统运行压力约为0.2MPa,关机后系统静态压力约为1.6MPa可用于检查漏点。
取下室内机,将连接管道向里送,找到加长管道焊点,见图2-44,使用洗洁精泡沫检查无气泡冒出,说明焊点正常,取下室外机顶盖和前盖,仔细查看系统和冷凝器管道无明显油迹,再用手摸常见故障部位的管道也感觉没有油迹,再将泡沫涂在相关部位也无气泡冒出,初步排除室外机系统故障。
图2-44 检查加长连接管道接口和室外机系统
3.检查室内机蒸发器和手摸冷凝器反面
取下室内机外壳,见图2-45左图,仔细查看蒸发器左侧和右侧管壁无明显油迹,使用泡沫涂在管壁和连接管道弯管处仔细查看,均无气泡冒出,也初步排除室内机故障,由于找不到漏点部位,需要拉修处理,但夏天天热用户着急使用空调器暂时不让拉修,维修时应急补加R410A制冷剂使运行压力至0.8MPa时制冷恢复正常。
待约15天后用户再次报修制冷效果差,与用户协商将空调器整机拆回维修,再次仔细检查蒸发器和室外机管道仍无漏点。
见图2-45右图,查看冷凝器背部,下方有少许不明显的油污,判断漏点在冷凝器翅片部位,但使用泡沫不能检查,需要拆下冷凝器单独检查。
图2-45 检查蒸发器和冷凝器
4.检查冷凝器
取下室外风机和固定支架,再取下固定冷凝器的螺钉,见图2-46左图,在室外机使用焊枪焊下进口部位铜管,再找1段10mm和6mm铜管焊在进口部位,并连接压力表;在室外机取下二通阀的固定螺钉,使用内六方将阀芯完全关闭,并使用堵帽堵在二通阀处。
向冷凝器内充入R410A制冷剂,使压力升至约1.2MPa用于检漏,见图2-46右图,冷凝器放入水盆,将初步判断漏点部位的翅片淹没在清水中。
➡说明:空调器拉修后如果条件允许,可充入氮气检漏。
图2-46 取下冷凝器后放入水盆
5.检查漏点
见图2-47,冷凝器放入水盆后,立即发现有气泡冒出,也确定漏点在冷凝器,根据冒泡部位,确定出大致铜管位置,使用螺钉旋具(俗称螺丝刀)将翅片撬向两边,以露出铜管,再将冷凝器放入水盆中,可看到铜管处快速向外冒泡。
图2-47 检查漏点
6.补焊漏点
确定出冷凝器漏点部位后,拧开压力表旋钮,放空冷凝器的R410A制冷剂,见图2-48,使用焊枪补焊铜管,补焊后再次向冷凝器充入R410A制冷剂至静态压力约1.2MPa用于检漏,并将焊接部位放入水盆,查看无气泡冒出,说明漏点故障已排除。
维修措施:补焊冷凝器翅片内铜管,检漏后正常安装冷凝器至室外机,并恢复室外机管道,再用管道连接室内机和室外机,使用真空泵抽真空,并定量加注R410A制冷剂,将空调器安装至用户家后制冷正常,长时间使用不再报修,说明空调器恢复正常。
图2-48 补焊漏点